伸縮機时常输送高温料,导致皮带中托辊和边托辊接茬处皮带首先磨损,导致皮带报废,经过现场观察,和对旧皮带最初磨损处的检查,判定出皮带使用的支架为35°槽型前倾支架,角度偏大,皮带受热后经过头尾轮过渡过程中来回转折,导致皮带在两托辊之间纵向内部分层,很快磨透报废。经过对伸縮機皮带的运行环境和存在问题总结,重新对伸縮機支架进行选型,更改为25°槽型支架,改造后皮带运行良好,基本解决前期的问题,延长了使用周期。
烧结矿共有三个溜槽,溜槽高度在2.5m左右,大颗粒烧结矿直接落到皮带上,冲击力大对皮带磨损加大,另一方面,料量变化导致对伸縮機皮带的力发生改变,最终造成皮带跑偏,无法调整,撕扯皮带。通过对现场溜槽的观察,对溜槽进行了改造,改造后彻底解决了皮带跑偏问题,同时缓解料对皮带的冲击力,延长了皮带寿命。此后利用计划检修对所有的溜槽进行了改造,取得了明显的效果。
对坡度较大的伸縮機,调整了皮带转折处的改向滚筒的高度,并对滚筒前后的两组35°槽型前倾支架更换为25°槽型过渡支架,增大了物料与皮带机的接触面使皮带两边和中部受力均匀,减轻了转折部位对皮带的磨损。